|

315cm / 360cm

3-Achs

2950 g
|
Semi-Scale 1:5 von
Beineke in
Standardbauweise,
GFK-Rumpf mit abachibeplankten Styroflächen.
Erworben April 2007 bei
Ebay wie hier zu
sehen, flugfertig bis
auf RX und Akku.
|
|
 |
Erstflug als
Segler, Bernau im April 2007.
Der Rumpf ist
riesig, im
Vergleich zur Spannweite sogar ein paar Prozent zu groß, um
wirklich scale zu sein.
Mit knapp 3kg
Abfluggewicht ist das Modell gut unterwegs und hat am Hang
hervorragenden Durchzug.
Allerdings ist es kein Thermikschleicher...
|
 |
Durch die leuchtrote
Flächenunterseite ist die Fluglage auch bei weissem Himmel gut zu
erkennen.
|
 |
Update
Stand 03/2008:
Mittlerweile hat die ASW einen kräftigen LRK in der Schnauze.
Durch aufsteckbare GFK-Winglets ist die Spannweite auf 3,60m gewachsen,
dadurch ist es jetzt auch keine ASW24 mehr, sondern eher eine ASW28-18.
Die Störklappenservos (bisher als Zentralservo im Rumpf) sind
jetzt in der Fläche.
|
 |
Nach dem Facelift, vor dem Erstflug als "ASW28-18".
Den Rumpf mit der ASW-typischen "Wanne" finde ich aus dieser
Perspektive einfach toll anzusehen.
Jetzt stimmt nur das Höhenleitwerk noch nicht (Profil ist viel zu
tief), aber vielleicht findet sich auch dafür noch eine
Lösung... |
 |
Die Winglets sind
in GFK-Schalentechnik aufgebaut und werden durch eine CFK-Steckung in
der Endrippe gehalten.
Damit Profil und Trapezgeometrie passen, musste ich die
GFK-Schale der Winglets auftrennen und die Profiltiefe aussen ca. 10mm
reduzieren.
Die leuchtroten Streifen sind aus Oracover aufgebügelt.
|
 |
Als ASW28-18 im
Abendhimmel auf der Flugwiese...
Mit den Winglets ist das Flugbild m.E. deutlich eleganter geworden.
Auch die
jetzt spitz zulaufenden Flächenenden passen besser zu einem
modernen Segler.
|
 |
Gar nicht so
einfach, gleichzeitig zu steuern und dabei die Digitalkamera zu
bedienen...
Dass in
der Rumpfspitze ein Klapp-Propeller sitzt, ist im Flug nicht zu
erkennen. |
 |
Der Empfänger
ist ein ACT DDS 8 und sitzt in der Holmbrücke zwischen den
Flächen. Dort ist er weit weg vom Motor und nahe an den Servos
für QR und Störklappen.
Als BEC ist ein Polytec Control 40A mit getakteter BEC eingebaut, der
die 4 LiPo-Zellen trotz 6 Servos problemlos verkraftet.
Als Datenlogger verwende ich ein Unilog von SM-Modellbau (Höhe,
Temperatur, optional Motorstrom und Akkuspannung). |
 |
Der Antrieb ist ein
bärenstarker LRK (EMAX BlueSky 2826/03)
in der Schnauze, betrieben mit 4s LiPo 3200 von Kokam.
Diesen Motor gibt es im Internet mittlerweile für teilweise unter
30,- EUR.
Klapppropeller ist ein weisser Aeronaut 12,5x6,5.
Das Modell steigt damit im 45°-Winkel weg und Handstart ist auch in
der Ebene völlig problemlos.
|